为“神州”工程更好而挑刺
一介草民——唐塘草 2005-10-17发表于“战略家”网—>前沿战略论坛
一介草民 发表时间:2005-10-16 21:11:03
搞了几十年技术工作,特别是有一半时间是搞质量管理,养成凡事都挑刺的职业习惯。下面是在庆祝神舟六号的伟大胜利的极为高兴心情下,以最挑剔的眼光去挑点刺,目的只为今后的神舟万无一失,绝对可靠地完成任务。
观看“神舟”六号成功发射的直播,先看到航天员用软带固定操作棒时不是太方便。9点27分左右的画面,航天员操作后放下操作棒时,由于失重操作捧有点漂,他扣了两次才扣好。今天看到航天员测量血压的时候,要使用操作捧,伸手掏了两下才拉到软带的头。万一遇上紧急情况,将会耽误重要的操作,这是航天飞行所不允许出现的。有专题节目介绍,“神五”上许多物品用抽屉之类固定,杨利伟飞行回来后认为取用不方便,按他的建议才改用软包、软带固定。我觉得,在返回舱如此狭窄的空间,要拉开抽屉或从硬盒中取出东西,自然是很不方便。建议有些地方使用磁性固定一些经常要用的物品,有可能比扣软带更方便。比如在合适位置上固定一个按操作捧外形、用软胶制作的凹座,其内部嵌有几个强磁性点。只要把操作捧移近到一定距离内,失重状态下操作捧就会受磁力吸引,漂移过去并被磁力吸附固定。考虑到起飞和降落阶段震动、过载很大,会有脱出的可能,可以增加一个安全扣,在这两个阶段锁定以确保安全。希望能进行试验对比。很高兴在后来的另一个专题中,看到航天员用的餐盘,在放匙、叉的位置,就是用磁性固定的。
专题有一段介绍这次“神六”的一个改进:在火箭上安装了两个摄像头,所以大家能在起飞段实时看到各种箭体分离的实况。这确实是一个很好的改进。但是在介绍安装在整流罩内的那个摄像头时,我又看到了似乎不够完美的一小点:操作者用的好象是国内已经使用了几十年的、最普通的那种木柄螺丝刀。此一类工具很便宜,但使用的功能也不够好,刃口容易磨损,造成拧紧靠操作时滑脱,有可能划伤附近工件。而且使用它是不能确定螺纹的拧紧力是否合适。现在许多稍为正规一点的机械制造业,都采用了用优质工具钢制造的新款螺丝刀了,为何这个顶尖工程上反而没有?按照严格的质量管理体系的要求,飞船体上的一切螺丝、螺栓的拧紧操作,都应该有拧紧力距的要求,螺栓装配一般都应该使用有定力装置的扳手,以保证安全可靠。不会因为拧得不够紧而返松出问题,也不会因扭力过大产生拉伤而埋下隐患。但愿这是媒体采访拍摄时太急了,随便拿这个螺丝刀来比划一下的缘故。
还有一段讲的是过去发生的事情。神舟三号飞船发射比原定的时间推后了数月,原因是在产品进场的第4天,出现了飞船穿舱插座信号有一个点不导通的问题。三个月后,换上重新设计生产的专用插座,确认飞船船舱内3000多个接点个个导通之后,神舟三号飞船才在2002年3月25日发射升空。找出了原因很好,发射成功了是最好。据说是加工这个插头工序的工人,因为当时家里发生了非常特殊的情况,导致出现问题。我看这一段的时候,感觉心里在下沉。不论这个工人把工件做成怎么个样子,负责检验的都应该发现问题吧?我知道航天产品都是单件生产,不可能象大批量生产的产品那样用专门的检测台架进行检验。但是在工作台上用万用表测一下插接件通不通总是最低限度的吧?何至于出现有十几件不通的,而且还是到飞船总装才发现问题。
讲到存在问题,想起了在神舟五号发射后,也因看到的一些东西不安,写过一些,找出来看了一下,将一部分附在这里:
看了“中国首次载人航天(实物)展”,我个人来说,除了为所取得的成就欢欣鼓舞外,又好象觉得有隐忧。
说起来这是我的技术意识和职业习惯在作怪,我去看有关技术的展览等什么的,除了看成果,了家该项产品的技术发展到什么程度以外,情不自禁的,我会找一找看我能发现这个东西有些什么缺陷或不足。在这个最尖端技术的产品实物展上,虽然只展出了神舟五号返回仓(这件实物禁止拍摄)、整流罩、二子段和两组发动机。但从中我还是发现了不足之处,或许是我太过挑剔了。既然我看到了,又认为它是一些缺陷或毛病,还是写出来,仅供参考,是否属于问题,请这方面的专家指正。
其一,最重要的返回仓,表面烧蚀比较严重的地方,一部分蜂窝结构表层烧掉,看到金属蜂窝结构,觉得它的一些格,制造得不是那么整齐,虽然并不要求每一格都是理想的六边形,但这一部分和另一部分之间相差悬殊,总是操作不够严格的表现。这样一件顶尖产品的构件,完全应该可以做得更好。
其次,发动机上打保险用的保险丝,仍然用普通的钢丝,已经严重生锈腐蚀了。和不锈钢制造的机体连在一起,相影见拙显得丑陋不堪(照片1287)。这个问题关键还在于安全性差,有可能造成重大安全隐患。飞机上都早已使用了软状态的不锈钢丝打保险,可以确保其功能。

开仓仪式,取搭载物
第三,还是零件的抗腐蚀问题,火箭整流罩的外壳用的螺栓和自锁托板螺母、螺钉,许多严重的锈蚀了(照片1291)。二子段下端有两个管路接口成件,用大螺栓固定在端部隔板上,螺栓的头部严重的锈蚀了(照片1294)。你可以说头部锈一点没关系、一次使用的壳体工作时不断就可以了。但自锁托板螺母和螺钉生锈了,就影响它的使用功能。换上抗锈的材料应该是可以做得到的。美国在四十年代制造的S—55直升机,后来退役了,放在美国的一处被称为“飞机坟场”的一个荒漠。这些直升机虽然在朝鲜半岛使用过,经历过海洋盐雾环境,又在荒漠里露天放了几十年,机体壳内满是沙土和野草,在1987年拆卸开来,我看到连接螺栓虽然有很多的垢积,但都没有生锈。借鉴一下如何?
当然,节目里专家们也讲明了,航天事业虽然是得到极端重视,但是相对于万无一失的要求,技术上仍有很大的困难。因为仅运载火箭就有20多万个零部件,火箭和飞船等上天产品有12万多个元器件。如果要求每一件物品都绝对不出问题,是不可能的,就算技术上能做到,代价也太大了。要用技术性处理,来保证总体工作性能的安全可靠。比如说,在关键的器件上,就采用双份甚至三份来确保系统的可靠性。我觉得这样成本也增加不少,更损失了宝贵的有效载荷,是迫不得已的。换用较好材料的螺栓、螺钉、保险丝,对总体成本增加的影响应该是可以接受的。以这样的代价换取紧固件的可靠性提高,个人认为是很值得的。不知相关部门能否同意。
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